Fine-tek接近開關(guān)楊博設(shè)備磁簧開關(guān)適用于嵩苔 登泰 連毅等OES-1
液壓系統(tǒng)卸荷回路振動(dòng)問題分析
下圖b所示液壓系統(tǒng)回路中,液壓泵爲(wèi)定量泵,三位四通換向閥的中位機(jī)能爲(wèi)Y型,在三位四通換向閥回到中位時(shí),液壓缸不動(dòng)作。系統(tǒng)卸荷是由先導(dǎo)式溢流閥與二位二通電磁閥組成的卸荷回路,這時(shí)可將遠(yuǎn)程控制口通過小型電磁閥與油箱接通,當(dāng)電磁鐵斷電時(shí),二位二通電磁閥的通路被切斷,系統(tǒng)正常工作;當(dāng)電磁鐵通電時(shí),二位二通電磁閥被接通,于是溢流閥主閥芯上部的壓力接近于零,閥芯向上抬到最高位置,由于閥芯上部彈簧較軟,所以這時(shí)壓力油口的壓力很低,溢流閥使整個(gè)系統(tǒng)在低壓下卸荷。
存在問題是:當(dāng)液壓系統(tǒng)安裝完畢進(jìn)行調(diào)試時(shí),系統(tǒng)發(fā)生劇烈的振動(dòng)和噪聲。
經(jīng)檢測發(fā)現(xiàn),振動(dòng)和噪聲産生于溢流閥。拆檢溢流閥,閥內(nèi)零件、運(yùn)動(dòng)件配合間隙,閥內(nèi)清潔度,安裝等方面都符合設(shè)計(jì)要求。將溢流閥裝在試驗(yàn)臺(tái)上測試,性能參數(shù)均屬正常,而裝入上述系統(tǒng)就發(fā)生故障。
經(jīng)反複試驗(yàn)與分析,發(fā)現(xiàn)液壓系統(tǒng)卸荷回路中,溢流閥的遠(yuǎn)程控制口到二位二通電磁閥輸入口之間的配管長度較短時(shí),溢流閥不産生振動(dòng)和噪聲,當(dāng)配管長度大于1m時(shí),溢流閥便産生振動(dòng),并出現(xiàn)異常噪聲。
問題原因是:由于增大了溢流閥的控制容腔(導(dǎo)閥前腔)的容積。容腔的容積越大越不穩(wěn)定,并且長管路中易殘存一些空氣,這樣容腔中的油液在二位二通換向閥通或斷時(shí),壓力波動(dòng)較大,引起導(dǎo)閥(或主閥)的質(zhì)量彈簧系統(tǒng)自激振蕩而産生噪聲,此種噪聲也稱高頻嘯叫聲。
解決方法:當(dāng)對(duì)溢流閥進(jìn)行遠(yuǎn)程調(diào)壓或卸荷時(shí),一般應(yīng)使遠(yuǎn)程控制管路愈短、愈細(xì)愈好,減小容積或者設(shè)置一個(gè)固定阻尼孔,以減小壓力沖擊及壓力波動(dòng)。固定阻尼孔就是一個(gè)固定節(jié)流元件,其安裝位置應(yīng)盡可能靠近溢流閥遠(yuǎn)控口,將溢流閥的控制容腔與控制管路隔開,這樣流體的壓力沖擊與波動(dòng)將被迅速衰減,能有效地消除溢流閥的振動(dòng)和嘯叫聲。
由于液壓缸溢流閥的遠(yuǎn)程控制口的油液回油箱時(shí)被節(jié)流,將會(huì)增加控制容腔內(nèi)油液的壓力,于是系統(tǒng)的卸荷壓力也相應(yīng)提高。爲(wèi)了防止系統(tǒng)卸荷壓力過分提高,固定節(jié)流元件的阻尼孔不宜太小,隻要能消除振動(dòng)與噪聲即可。況且過小的孔容易堵塞,系統(tǒng)將無法卸荷。實(shí)踐證明,較大而長的阻尼孔控制流體穩(wěn)定性的效果優(yōu)于短而細(xì)的阻尼孔。
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